一、事件分析
(一)设备简况
4号机组锅炉采用哈尔滨锅炉厂有限责任公司自主开发设计、制造的超临界直流锅炉。锅炉为一次中间再热、变压运行、单炉膛、平衡通风、固态排渣、全钢架、全悬吊结构、∏型、露天布臵,锅炉型号HG-1100/25.4-YM1 。锅炉配备2台哈尔滨锅炉厂生产的29.5-VI(T)-2500-QMR型三分仓容克式空气预热器,回转空预器是由传热元件、转子密封、传动装置、转子推力轴承、转子导向轴承等部件,以及消防、火灾监控、蒸汽吹灰系统、清洗系统等组成。
(二)事前工况
1月12日4时15分,4 号机组AGC方式,负荷207MW稳定运行,A、B、E 制粉系统运行,锅炉总煤量87.8t/h,总风量769.5t/h,给水流量600.6t/h;A/B 空预器运行正常,出口排烟温度分别为112℃、115℃。
(三)事件经过
04:19:30,机组负荷210MW炉膛负压-55Pa。4A空预器排烟温度122℃/106.3℃/115.4℃,主值监盘发现4A空预器发空预器转子停转不一致报警,立即汇报值长,同时派巡检到就地检查空预器运行情况。
04:20:26,DCS发4A空预器测量停转报警,巡检在4A空预器支撑轴承处检查后回复就地空预器停转,4A空预器主电机联轴器脱开,空预器主电机转动但减速机实际未转。
04:21:30,4A空预器排烟温度开始快速上涨至134℃(最高点),炉膛负压+12Pa,主值负责监控风烟系统,同时安排副值沈某监控汽水,副值徐某监控制粉系统。
04:23:42,主值切A、B 送风机手动控制,切引风机 A、B 手动控制,手动调整A 送风机动叶从26%增大至 39%,B 引风机动叶从32%增大至 46%,此时负压-392Pa。
04:24:36,值长下令切就地停止4A 空预器主电机,辅电机联启低速运行,电机电流44A;04:24:41自动切高速运行,电机电流22A,巡检在空预器支持轴承处目测空预器仍然未转。A侧空预器排烟温度191℃,B 侧空预器排烟温度123℃(最高点)
04:24:55,主值继续开大4B引风机动叶至53%,关小4A引风机动叶挡板至25%,炉膛负压-550Pa。
04:25:36,DCS联锁保护停止4A空预器辅电机运行,4A空预器主、辅电机全停,单侧空预器跳闸触发RB动作,联锁跳闸4B磨煤机,A 一次风机,自动投入A 层等离子和E层油枪。主值立即安排副值检查汽机相关参数,调整辅汽压力,凝结水压力,安排副值监视锅炉相关画面,检查等离子,油枪投入正常,减少给煤量至52t/h。此时4A空预器排烟温度205℃(最高点),机组负荷自动减至156MW,炉膛负压-580Pa。
04:27:27 主值投入引风机自动调节,A引风机动叶开度26%、电流151A,B引风机动叶开度56%、电流259A,炉膛负压-202Pa。
04:28:27,A引风机动叶开度29%、电流155A,B引风机动叶挡板开度61%、284A。
04:28:30,A引风机发失速报警。
04:30:12,主值切引风机手动调节,调整A引风机动叶开度37%,B引风机动叶开度47%。
04:30:45,A引风机失速报警消失。
04:32:28,机组负荷164MW,RB 结束,炉膛负压-1441Pa。A引风机失速报警再次发出,手动关小A引风机动叶至38%、电流177A,关小B引风机动叶挡板至40%、电流244A。
04:33:25,4A引风机失速报警消失,负压下降至-524Pa。A、B引风机动叶分别为38.8%、41.3%,电流分别为149.5A、207.7A;A、B送风机电流动叶分别为26.7%、23.4%,电流分别为26A、23.7A。
04:33:48,炉膛负压-1558Pa,主值手动关小4A送风机动叶至9%、电流25.3A,关小4B送风机动叶至7%、电流23.9A。(送风机调整方向错误,应该开大送风机动叶开度)
04:35:08,炉膛负压下降至-2344Pa,左侧炉膛负压测点1为-2558Pa,右侧炉膛负压测点2 为-2580Pa,低于保护动作值-2500Pa,左侧炉膛压力1低低、左侧炉膛压力2低低、右侧炉膛压力2低低动作,触发炉膛压力低低保护动作,锅炉MFT,汽轮机跳闸、发电机联跳动作正常。
04:36:00,值长下令按停机处理,保证机组安全停运,同时通知相关人员到场。
点评:针对空预器停转的事故处理:1、立即提起空预器扇形板,就地停止主电机运行,检查辅电机已启动,巡检检查转子是否转动正常;2、若仍然未转动,立即停止本侧送风机,联锁跳闸本侧引风机,触发锅炉RB动作,检查油枪自动投入稳燃,检查炉膛负压正常,否则切手动调整,注意对侧风机电流、振动及温度正常;3、立即关闭本侧空预器入口烟气挡板,关闭引、送、一次风机联络挡板;4、两台一次风机切手动,逐渐手动停运本侧一次风机,期间保持一次风压稳定,一次风机停止后,将本侧空预器停运(如果一开始就停运会导致本侧所有风机都跳闸,由于一次风机跳闸对锅炉燃烧及炉膛负压影响较大,所以最好是手动正常停运),投入正常运行的空预器连续吹灰;5、启动气动马达,检查空预器转子是否转动,否则及时联系检修手动盘转空预器转子;6、退出本侧脱硝系统;7、事故处理期间注意调整制粉系统、水煤比和汽温,汽机侧检查高、低加、汽轮机振动、辅汽压力、大小机轴封等参数。
单侧空预器跳闸处理思路(建议收藏)
空预器联轴器断裂,该怎么处理?
(四)原因分析
1、锅炉MFT原因是运行人员在A空预器发生停转和跳闸的异常处理过程中,为控制排烟温度快速上升,切手动调整引风机出力,两台引风机出力偏差大造成A引风机失速;在处理A引风机失速时,炉膛负压低,未及时关小引风机动叶开度,同时大幅减少送风机出力,加剧了造成炉膛负压降低,最终达到炉膛压力低低保护动作值-2500Pa,锅炉MFT。
2、空预器跳闸触发原因
4A空预器主电机输入轴端盖部位下垫片工艺质量标准不高,安装不到位,致使电机固定支架下部张口,联轴器弹性块磨损,造成金属部位硬接触磨损,爪齿断裂脱开造成空预器停转。辅电机联启后延迟60S未及时检测到转动信号,且“空预器入口烟温与出口二次风温差高于100℃信号”,触发空预器电机断轴保护停止辅电机,主电机已切就地联启失败,两台电机停运触发4A 空预器跳闸信号。
(五)暴露问题
1、运行人员技能不足,锅炉平衡通风原理理解不透,操作不当;在炉膛负压低情况下未能及时降低引风机出力控制炉膛负压,反而通过降低送风机出力控制炉膛负压,进一步加剧了炉膛负压工况恶化。
2、运行人员协调配合欠缺,事故处理时未能相互监护提醒。副值发现负压变大和风机失速时,只作口头提醒,未实际翻看风烟系统画面,制止主值误操作。
3、值长异常事故处理组织不力,在异常处理过程中未能把控关键风险点,未正确担起监护和指挥职责。
4、空预器减速机外送检修质量不良,检修工艺标准不高,对轮不对中,造成空预器联轴器弹性块磨损,电机脱开。
5、空预器断轴保护逻辑参数设置不合理,延时60S跳运行电机,未充分考虑空预器热态启动时电机堵转时间。
6、缺陷管理不到位。对空预器联轴器弹性块磨损原因分析不到位,风险分析和预控措施不到位,运行未做好事故预想和事故演练,检修未及时消除设备缺陷。
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